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1 離心機的發(fā)展和用途
離心機是利用離心機轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的強大的離心力,分離液體與固體顆粒或液體與液體的混合物中各組分的機械。工業(yè)離心機誕生于歐洲,在19世紀(jì)中葉,先后出現(xiàn)了紡織品脫水用的三足式離心機和制糖廠分離結(jié)晶砂糖用的上懸式離心機,這些最早的離心機都是間歇操作和人工排渣的。隨著卸渣機構(gòu)的改進,20世紀(jì)30年代出現(xiàn)了連續(xù)操作的離心機,間歇操作離心機也因?qū)崿F(xiàn)了自動控制而得到發(fā)展。平板離心機
目前,離心機已大量應(yīng)用于冶金、化工、石油、食品、制藥、選礦、煤炭、水處理和船舶等部門。
2 離心機工作原理
工業(yè)用離心機按結(jié)構(gòu)和分離要求,可分為過濾離心機、沉降離心機和分離機3類。離心機有一個繞本身軸線高速旋轉(zhuǎn)的圓筒,稱為轉(zhuǎn)鼓,通常由電動機驅(qū)動。懸浮液(或乳濁液)加入轉(zhuǎn)鼓后,被迅速帶動與轉(zhuǎn)鼓同速旋轉(zhuǎn),在離心力作用下各組分分離,并分別排出。通常,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速越高,分離的效果也越好。
離心分離機的作用原理有離心過濾和離心沉降兩種。離心過濾是使懸浮液在離心力場下產(chǎn)生的離心壓力,作用在過濾介質(zhì)上,使液體通過過濾介質(zhì)成為濾液,而固體顆粒被截留在過濾介質(zhì)表面,從而實現(xiàn)液-固分離。目前,我廠磨浸車間所選用的SGZ1000-N三足下部卸料自動離心機就屬于離心過濾機。
當(dāng)控制系統(tǒng)打開進料閥后,被處理的懸浮液從進料管到達全速運轉(zhuǎn)的布料盤,并在離心力的作用下均勻的甩到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁的過濾介質(zhì)上,此時的懸浮液處于過濾分離狀態(tài)液相,在離心力的作用下經(jīng)過濾介質(zhì)穿過轉(zhuǎn)鼓上的小孔甩出,由機殼內(nèi)壁和底盤收集從排液管排出。固相粒子留在過濾介質(zhì)上,經(jīng)過洗滌、脫水后,達到分離要求時,啟動卸料機構(gòu)從機體底部的出料口排出。
3 現(xiàn)狀調(diào)查
阜康冶煉廠機電車間承擔(dān)著全廠銅、鎳兩大生產(chǎn)系統(tǒng)所有設(shè)備的檢修工作。
鎳系統(tǒng)浸出離心機主要承擔(dān)濃密機濾液的液固分離工作,其濾液返回鎳系統(tǒng)回收鎳金屬,濾渣作為銅系統(tǒng)原料進入下道工序利用。
衡量離心機工作狀態(tài)的指標(biāo)是主要是銅渣水分及渣含鎳,分別是11%.3.9%
自離心機投入運行以來,一直存在震動嚴重和脫水不完全的問題,致使兩項重要指標(biāo)長期超標(biāo),直接影響鎳金屬的回收量和銅系統(tǒng)的工藝運行,并導(dǎo)致備品備件消耗嚴重。根據(jù)我廠鎳系統(tǒng)1999年5~7月的生產(chǎn)情況,對比銅渣含鎳、銅渣水分、材料消耗的調(diào)查見表1。
4 故障分析及解決
4.1 原理分析SGZ1000-N三足下部卸料自動離心機整機主體主要由卸料機構(gòu)、回轉(zhuǎn)體、機架、制動裝置、傳動裝置構(gòu)成。其中,可能增加機體振動幅度的因素有:⑴機架牢固度;⑵各部位裝配精度;⑶機構(gòu)的適應(yīng)程度。
4.2 故障診斷
機架牢固度可根據(jù)現(xiàn)場實際狀況進行及時的加固處理,而各部位的裝配精度則完全取決于職工的技術(shù)素質(zhì),屬于可控因素,那么導(dǎo)致機體震動大和脫水不完全的因素就只有機構(gòu)的適用性了。通過對懸浮液粒度、濃度的分析,并結(jié)合現(xiàn)場檢測及力學(xué)原理,我們認為,造成離心機脫水效能不佳和劇烈振動的原因主要有:
⑴我廠選用的SGZ1000-N三足下部卸料自動離心機適用于懸浮液比重較輕的液固分離工作,如制糖及制藥行業(yè)等;而目前根據(jù)我廠的生產(chǎn)工藝,濃密機底流液粒度僅有325目,濃度卻高達40%~50%。在固液分離過程中,堵塞過濾介質(zhì),致使脫水不完全。
⑵原機的布料機構(gòu)受底流液特性制約,在機體運行過程中,沒有按照設(shè)計預(yù)想“在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁形成均勻的料層”,而是形成了偏向中部的料層堆積現(xiàn)象,
4.3 制定對策
針對上述原因,結(jié)合底流液特性、過濾介質(zhì)性能及力學(xué)原理,我們采取了相應(yīng)對策:
改變機體運行過程中固相粒子在轉(zhuǎn)鼓上的分布模式:將離心機轉(zhuǎn)欄上沿切除60犿犿,減少一個運行周期內(nèi)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部存礦量總量;同時,對盤式布料機構(gòu)進行改進:去除原有的布料盤,代之以扁嘴式布料器,并加長了進料管。改造后的機構(gòu)更適用于生產(chǎn)工藝需求,在離心力的作用下,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁物料分布將呈坡勢向上,未能脫離的溶液向上爬升,并自上部排出。
5 效 果
5.1 效果對比
此次改造自1999年5月開始,到2000年初基本完成,投入運行后,取得了顯著的效果。兩年同期指標(biāo)對比數(shù)據(jù)如表2、表3。
5.2 經(jīng)濟效益
⑴布料裝置和轉(zhuǎn)鼓的改造不僅解決了機體運行過程中的振動問題,也解決了料液脫水不完全的難題,離心機兩項控制指標(biāo)均達到了工藝要求。
⑵改造后,機體振動減輕,很大程度上延長了備品備件的使用壽命,降低了維修成本。⑶提高了原料中金屬的回收率,增加了產(chǎn)品產(chǎn)量和生產(chǎn)總值。
6 結(jié)束語
對SGZ1000-N三足下部卸料自動離心機的轉(zhuǎn)鼓、布料機構(gòu)的改進工作于2000年初既全面完成。7年來,我廠規(guī)模不斷擴展,對工藝要求日趨嚴格,離心機各項指標(biāo)始終能夠很好的滿足工藝要求。實踐證明,我們的改進方案是非常成功的。